细化绩效考核,加强指标管理。该公司以《绩效考核管理系统》为主线,开展了指标管理和运行调整工作,把生产过程中与经济性相关的各项参数实时传输至该考核系统,相关专业人员可通过该系统实时掌握机组运行的经济性,并为机组调整提供分析依据,调动了运行人员开展经济调整和提高调整水平的积极性。该系统建立了指标耗差分析系统,通过加强对运行人员的培训,使部分运行人员掌握了耗差分析理论,并通过该系统得出耗差分析结果,以指导经济调整。
主要辅助系统优化,加强经济调整。该公司进一步细化磨煤机的钢球装载方案,有效降低厂用电率,提高锅炉效率和制粉系统运行稳定性;加强冬季循环水冷却水塔防冻与挡风板摘挂优化操作,配合循环水泵变频调整,有效降低凝汽器压力及循环水泵耗电率;根据机组运行方式和供热量需要及时调整高、低温热网加热器投运方式,进一步降低高品质蒸汽耗量。全面开展主辅机性能试验,制定主辅设备的经济调整方案;结合蒙煤、煤泥、劣质煤配煤掺烧,开展不投油最低稳燃试验,重新确定机组最低不投油负荷,降低助燃用油,并探讨电网辅助服务的可行性,提高全厂经济效益。
开展技术改造,加强设备性能。该公司利用机组大修机会,对1、3、4号机组通流面及轴封间隙进行改造,机组效率显著提升;通过双背压凝汽器分裂运行改造、水环式真空泵工作液制冷机改造、抽空气管道冷却装置改造等凝汽器真空度大幅提升;利用停机机会对锅炉风箱进行全面检查和处理,消除漏风;对真空系统加强维护,定期进行严密性试验,及时查找并消除漏点;对循环水系统加装二次滤网,胶球清洗系统根据端差和脏污系数的变化调整投入时间,有效提高收球率与清洗效果。
注重技术创新,加强降耗力度。探索冬季“双机单塔”运行方式,有效降低机组综合水耗、缓解冬季冷却水塔挂冰损坏填料、合理控制凝汽器压力,防止供热机组因冬季凝汽器压力过低造成末级叶片水蚀;对尖峰、基本热网加热器的疏水方式进行“汽水两相流”改造,实现疏水逐级自流,有效消除疏水排挤提高工质热量回收;对60万千瓦机组暖风器的疏水系统进行全面的改造,实现暖风器带压运行,通过控制疏水温度控制排烟温度,将疏水温度降到30度左右,并利用供汽压力将疏水送到凝汽器,在控制上实现排烟温度的自动调节。
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