作为农四师农业产业化龙头企业,“十一五”期间,绿华糖业公司把经济发展建立在节约能源和保护环境的基础上,大力发展循环经济,实行能源节约型生产,超额220%完成了“十一五”节能目标。
近几年,绿华糖业公司投入2400多万元,争取到国家淘汰落后产能、节能专项资金520万元,引进先进的制糖工艺设备,提高了余热余能利用水平,加工百吨甜菜耗标煤由2005年的12.17吨,下降为2010年6.76吨;生产日耗水量由2006年的1.3万立方米,下降为2010 年的5500 立方米;2010年单位万元产值能耗比2005年降低48.2%,目前加工百吨甜菜耗标煤、耗水指标达到同行业领先水平,2009年被评为兵团污染治理先进单位。
近年,绿华糖业公司不断分析能源利用方面存在的问题,有针对性地进行技术改造,2007年、2008年,投资1100万元完成循环硫化床锅炉改造项目。新锅炉投入运行后,公司年节约标煤1万多吨。此项目2008年获得国家280万元奖励。
2008年,针对颗粒粕燃烧炉原煤燃烧不完全、可燃物含量高的现象,绿华糖业公司投资68万元引进分层燃烧新技术,每年节省费用45万元;投资400多万元引进增稠过滤新技术,提高了制糖生产自动化操作水平,使生产中滤泥糖分损失由原来的3.5%降低到0.5%以下,产糖率提高0.3%,每年多产白砂糖1200吨。
2009年,该公司投入150万元,更换蒸发罐不锈钢加热管,采取高压清洗机除垢、蒸汽管保温等措施,使加工百吨甜菜耗蒸汽量下降15%,年节煤约8000吨。
2010年,该公司投资400多万元,完成汽轮机组改造项目,年节省标煤1730吨;投资16万元,自主开发设计完成制糖长冷主灰新工艺,应用窑气开发回用等新技术,年节约石灰石5400吨、焦炭540吨, 年节省标煤525吨。
2010年,绿华糖业公司组织技术力量,投资300多万元,设计安装了3条甜菜自动除土卸菜设备,缩短了甜菜卸车时间,每日减少水耗用量约2400立方米,每年可节约费用100多万元。该公司还投资40多万元安装了循环水冷却塔,实施了压粕水回收、达标废水回用、增设变频器等系列节能降耗措施。
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