8月14日,华北分公司大牛地气田第一采气厂首次运用气举阀工艺对水平井DPS—7井采取了气举作业,使这口濒临“水淹”的气井恢复生产。这项技术的成功实施,为大牛地气田增储上产提供了新的工艺路线。
大牛地气田水平井生产过程中常常会产生大量的水,随着气井压力的降低,慢慢会出现气井“水淹”情况,造成气井不能正常生产,甚至停产,这样,必须将井内水排出,才能保证气井稳定生产。
气举阀气举就是针对“水淹”、低压、低产井采取的工艺措施,它通过气压打开油管上安装的五级气举阀,以强制的手段,分段排除井内积液。在此之前,采气厂曾采用氮气通过井底气举排液工艺,所需压力高达19.8兆帕,排液时间较长,较高的压力很容易伤害地层。而利用气举阀气举工艺,所需压力较低,排液速度快,既经济又安全、高效。
DPS—7井是一口日产1.3万立方米的气井,随着井内积液的增多,气井压力降低,依靠自身能力不能排液了,如不及时排液,就会造成“水淹”停产。通过在该井运用气举阀气举工艺,所需排液最高压力仅为7.9兆帕,16个小时即完成了排液,很快恢复生产。
此次气举工艺运用成功,为采气厂下步利用天然气气举工艺提供经验积累。
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