进入四季度,为全力冲刺年目标,河北钢铁集团邯钢三炼钢厂针对生产中的关键问题——低硅铁水冶炼,开展攻关。技术人员和操作工通过快速检验铁水成分、优化供氧制度、调整加料方式、采取留渣操作等措施,减少了粘氧枪、粘烟道事故,月减少因炉渣返干导致粘枪、换枪等影响生产时间1200分钟。
该厂在转炉冶炼前密切关注铁水信息。转炉车间与调度室配合,在翻铁区对每座高炉、每个铁次或每个铁罐的铁水进行测温取样,并协调化验室优先化验铁样;当翻铁区无法及时测温取样时,炉前在兑完铁后摇炉取样,确保铁水信息预知率达到100%。
该厂在冶炼过程中,控制供氧强度。根据铁水温度和留渣情况采用“低——高——高——低”或“高——低——高——低”枪位,保证吹开炉渣,迅速提升熔池温度;使前期渣快速熔化,及时调整枪位并适当降低供氧强度形成“软吹”,保证过程渣化透,放宽枪位调整幅度,保持渣中氧化铁含量。
该厂调整加料方式,减少白灰加入量。根据转炉熔池碱度要求合理计算白灰加入量,将白灰加入量由正常铁水条件下的4吨降为2——3吨,而且三分之二在头批料中加入,并配加1500——2000公斤烧结矿促进白灰渣化;冶炼中期,在化渣良好情况下,以加入返矿为主,适当配合加入矿石和石灰,保证炉渣泡沫化。
该厂在造渣制度上采用留渣操作。留渣操作即将上一炉的终渣留一部分给下一炉使用。在出钢时焦粉加入量大于等于15袋,保证溅后渣做粘、做干。
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