河北钢铁集团邯钢炼铁部围绕铁前降本增效目标,优化“入炉、入烧、入球”原料结构,以低价原料置换高价原料,促进进一步降低生铁成本。
5月份,该部结合原料市场价格变化,及时调整生矿与球团矿的入炉比例,将4座高炉生矿配比由17%降至14%,球团矿配比由10%升至14%,以此来降低入炉原料成本。同时以降低入炉焦炭含粉率为攻关重点,通过规范料场卸车秩序,优化焦炭上料流程,改造焦线皮带漏斗落差,减少物料在入炉输送过程中的碾压摔打,提高焦炭资源利用率。
该部以稳定炉况为基础,加大“提煤降焦”攻关力度。在4座高炉强化标准化操作、改善炉内冶炼气分的同时,多个部门相互协作,从优化操作制度和上料模式、改造设备缺陷等方面入手,为高炉改善指标创造条件。进入5月份以来,4座高炉比年初平均吨铁焦比降低了20公斤、燃料比降低了24公斤,燃料成本降低685元。
该部烧结工序在继续配吃钢渣、轧钢皮、炼钢压滤污泥等含铁废料的基础上,将邯宝高炉瓦斯灰掺入混匀料中,使吨铁含铁废料利用率提高2.2公斤。同时在保证烧结矿质量满足高炉生产需要的条件下,用低品高硅的精粉全部替代高价、高品位的精粉,将巴西粗粉配量由15%降至10%,去掉部分高价精粉,使每吨混匀料成本降低18元,月可降低生产成本900万元。
该部在优化原料结构中,充分考虑公司进料及库存压力,最大限度地配吃货源充足、库存量大的原料品种,缓解物料库存资金占用。在保证混匀料配料中北非粉含量保持在4%的基础上,逐步消化库存3000吨伊朗粉,科学制定长期压库的印尼粉配吃方案。目前,该方案已通过烧结杯试验,正在进行配加前各物料品种的平衡调整,确保配吃后混匀料成分稳定。
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