近日,长钢设备检修部二车间钳工组通过对八号高炉上料跑车实施改造,使上料跑车故障由每月9次降低至1.3次,创造经济效益9940元。
八号高炉上料跑车是高炉生产的主要设备,承担着高炉上料任务。为有效降低上料跑车故障停车时间,设备检修部二车间钳工组采取了四项措施对其进行了改造。一是用槽钢加固支架,使支架柱子与梁连接,增加道轨支架强度,减少了行走轮磨损、上料跑车掉道率;二是在翻板表面增加了槽钢,增大了翻板耐磨度,降低了下料时对翻板的摩擦、腐蚀,减轻了翻板磨损,避免了漏料现象;三是更换使用耐磨度、耐腐蚀度高的三通分料器衬板,降低了漏料率及堆料故障率;四是增大底座与三通连接面,杜绝油缸底座不牢固引发的故障。
通过改造,缩短了上料跑车的故障停机时间、创造效益的同时,减轻了维修工的劳动强度。
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