从2001年到2010年的十年间,宝钢化工宝山分公司煤精厂优化操作、精细管理,煤气粗苯吸收、蒸馏系统每制取一吨粗苯需要消耗洗油从100千克逐步降低到了60千克。而从2010年底至目前的一年多时间里,该消耗量却大幅降低到了40千克左右。如此成绩是煤精厂坚持与台湾中钢碳素持续对标的结果。
在煤气精制工艺中,洗油是将焦炉煤气中的粗苯从煤气中去除的重要环节。因此洗油单耗是构成粗苯吸收成本的重要因素之一。
宝钢化工从1998年起就与中钢碳素建立了定期交流机制。在2010年的一次交流中,煤精厂发现,中钢碳素的洗油单耗极低,原来洗油单耗还有那么大的下降空间。虽然,双方的生产设备以及工艺不尽相同,但其中是否有共通性,能否借鉴到我们的生产过程中呢?2011年,煤精厂将降低洗油单耗作为年度科研项目,开始立项攻关。
煤精厂的技术人员对国内外相关行业脱苯工艺资料进行了查阅比较,并对现场数据进行整理收集、汇总、分析,找出了影响洗油单耗的原因。针对这些增加洗油单耗的因素,煤精厂根据自身机组实际,明确了降低洗油单耗的实施路径——在洗油中,加入混油,对洗油成分进行重新配比。路径是定下了,但实施起来困难很多。若是成分没有控制好,极易导致换热器堵塞,造成更大的浪费。为此,煤精厂与化验室积极协同,将一批又一批重新配比的洗油送到化验室,一次又一次地分析,来回不知多少次,终于,各项实验结果都显示洗油单耗降低到了预期值。煤精厂攻关组按照实验数据,重新配比了洗油。在大家忐忑又激动的期待中,洗油单耗降到了40千克,装置也运行平稳。
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