高炉炉前泥炮改进年节支90万元
中国市场调查网 时间:2011年8月25日
来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网
作者:中国冶金报记者程瑞云 通讯员张陆奎 孟繁捷
本网讯 通钢集团通化钢铁炼铁厂7号高炉降本增效出新招,通过改进炉前泥炮,延长使用周期,每年可节支近90万元。
以往,该厂7号高炉炉前泥炮使用周期短,始终是组织生产的老大难问题。每年需要对3台泥炮轮流进行检修。由于泥炮设计当中存在缺陷,设备抗拉强度和旋转固定性不好,可靠性低,基础螺栓和主轴承螺栓经常折断。每次发生事故对生产威胁较大,产生后果严重,同时会造成泥炮对不上铁口,炮头和泥套封不严,产生冒泥,给检修带来困难。由于泥炮自重20多吨,检修时需要大拆大卸,工作环境比较狭窄,不利于检修,而且检修需要外单位来完成,每台需花费10万元~13万元。
为此,这个厂组织了专项攻关小组进行攻关,经过不断分析,查找出故障原因,即基础螺丝、转臂轴承内圈和外圈紧固螺丝断裂,转臂油缸内泄、外泄,连接件间隙过大松动等。针对故障原因,攻关小组采取了以下改进措施:在基础座上安装固定销,防止基础座松动;在轴承外圈加一个半圆法兰,焊在泥炮外体上,增加轴承支撑力,减轻螺丝抗拉力;在轴承内圈把原来紧固螺丝M27改成M30螺丝;增加定位销,提高抗拉力等。改造后泥炮的使用寿命大大延长,每年可节约检修费、备件费等近90万元。