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首钢京唐炼钢作业部多措并举降电耗

中国市场调查网  时间:2010年8月25日

  首钢京唐炼钢作业部多措并举降低电力消耗,收到明显效果。7月份,吨钢实际电耗74.15度,比当月计划电耗降低10.85度,比6月份实际电耗降低14.85度。

  该部现有设备机械2200多台(套),每月要消耗电能5000万度左右。公司“6.29”干部大会以后,他们积极开展对标挖潜活动,采取多项措施,降低电力消耗,以保证公司下达的吨钢成本降低150元目标完成。

  动态调整风门降电耗。该部有除尘二次风机8组,每台电机功率3350千瓦。这些风机以前24小时连续运行,耗电量很大。在挖潜降耗活动中,公辅区的干部职工在除尘风机上大作文章,他们在设备检修期间,当风机风量减少50%,检修超过4小时的时候,要求必须停止风机运行。他们细心观察,精心计算,冶炼一炉钢需要30多分钟,其中只有吹炼的前期和后期烟尘较多,中间的20分钟烟尘较少。根据这些因素,他们将吹炼中期的风机阀门关闭20%,仅此一项每天一个转炉可降耗成本2400元。

  “躲峰”用电降电耗。公司电网每天的运行周期是波动的,每天8点至11点和18点至23点为用电高峰期,23点至次日7点为用电低谷期。“高峰”与“低谷”期的电价,略有差别。为此,该部尽量把倒风机、倒水泵等操作安排在“低谷”期,虽然这样增加了检修组织、岗位操作的难度,但有利于公司电能的充分利用。

  优化生产组织降电耗。炼钢LF炉精炼生产是通过电极加热处理钢水。每处理一炉300吨钢水,要耗电8200度,是名符其实的“电老虎”。据测算,目前使用LF精炼钢水,比使用CAS、RH精炼钢水,每吨钢的成本高出50多元。为降电耗,该部大力压缩LF炉的生产比例,明确规定:除了开机第一包钢水,有特殊要求的品种钢,有较多“回炉钢”的炉次可用LF炉处理,其他钢水均使用CAS、RH处理。否则,要逐炉分析、考核。7月份,精炼共处理钢水2079炉次,其中LF炉共处理808炉,占精炼总量的37.7%,比年初的62%降低了24.3%。同时,LF炉通过优化操作、压缩处理周期压缩电极的通电时间,从6月份的17分钟压缩到7月份的15分钟,吨钢电耗成本比6月份降低0.98元。

  加强管理降电耗。为加强用电管理,该部制订下发了《炼钢作业部节电管理办法(试行)》。当月未完成综合电耗指标的单位罚款5000—10000元,影响炼钢部综合电耗指标完成的单位罚款10000元—15000元;节电工作好的单位或个人嘉奖200元—2000元。每周由设备工程室、公辅区牵头组织检查,发现节电措施不到位,“长明灯”等现象,及时纠正并落实考核。经过反复宣传,该部职工节电意识不断加强,人人做到精打细算。炼钢480吨天车是目前国内最大的天车,主钩采用两台780千瓦电机提升,80吨副钩采用230千瓦电机提升,提升高度30多米。一起一落,不仅要用七八分钟时间,而且要用100多度电。岗位职工处处打“小算盘”,能用小车不用大车,能“拼车”,不用“专车”,尽量让外单位送料汽车多走几十米,减少天车运行距离。

  人人动手算细账,全员节电见实效。7月份,该部共炼钢2072炉,浇铸板坯181.67个浇次,共59.38万吨,消耗电力4403.89万度,比公司月度计划降低696.11万度。